精细化工蒸汽节能潜力不容小觑
——蒸汽节能改造案例(三)
精细化工企业设备多,罐釜多,管网纵横密布;生产产品种类繁多,包括无机化合物、有机化合物、聚合物及其复合物;生产工艺复杂且变化大;生产规模小,多数以间歇方式小批量生产。
在精细化工行业,蒸汽能耗占比高,达到企业总能耗50%~70%。蒸汽系统繁杂,节能改造对技术要求高,需要对每个环节正确诊断和精准把控,任何细节的闪失都可能影响生产和整体节能效果。此外,管道密布,空间狭小,设备高低纵横,安装施工难度大,而且设备和管网内存在易燃易爆和毒性物料,危险性极高。因而,精细化工企业经常被一些节能服务公司告知没有蒸汽节能空间,导致能源的长期浪费。
事实上,精细化工行业蒸汽节能潜力不容小觑。下面就是一个精细化工蒸汽节能改造案例。
项目名称
某精细化工企业蒸汽系统节能改造
项目范围
对整个车间蒸汽系统进行整体改造
项目内容
1)对车间主蒸汽管道进行优化改造;
2)重新布局车间内设备供汽管道;
3)根据工艺合理调整设备供汽压力;
4)消除设备内部积水和水锤问题;
5)优化设备疏水单元,有效排水阻汽;
6)回收凝结水中余热并就地利用;
7)正确配置高精度蒸汽计量单元。
项目周期
设备供货:约八周; 安装调试:五周。
项目主要成果
1)设备积水和系统水锤问题得以解决;
2)系统起机速度加快,管道抖动消除;
3)蒸汽品质提升,设备换热效率提高;
4)蒸汽计量准确,为管理提供有效数据;
5)生产操作程序简化,误操作风险降低;
6)冷凝水排放温度降低,“白汽”减少;
7)车间蒸汽耗量整体下降11.0%~14.0%。